共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
供电企业的电能计量手段随着科技的发展而发展 ,电子技术的应用为电能计量手段的发展提供了有力的保障 ,推广使用电子式电能表可以改进抄表工作方式和提高供电企业的经济效益。电子式电能表与感应式电能表性能比较 ,电子式电能表具有不可比拟的优势 :(1) 功耗低 :根据 GB/ T15 2 83- 1994《0 .5、1和 2级交流有功电度表》国家标准规定 ,单相感应式电能表自身功耗不得大于2 W。实际上我国单相感应式电能表大多为 1.2 W~ 1.3W,每月电能表耗电量为 0 .876~ 0 .94 8k W· h,而单相电子式电能表功耗为 0 .4 W~ 0 .5 W,每月电能表耗电量为… 相似文献
13.
14.
15.
基于振动减阻原理的旋转中耕机关键部件设计与试验 总被引:2,自引:0,他引:2
针对传统中耕机粘重土壤环境作业时切削阻力大、能耗高等问题,借鉴农业机械设计中振动减阻方法,对旋转中耕机关键部件进行设计。通过建立旋转单体运动方程,对碎土刀切削土壤阻力及旋转单体减阻机理进行分析,为旋转中耕机关键部件设计提供理论依据。采用二次正交旋转组合试验,以机器前进速度、刀辊转速和弹簧刚度为试验因素,以作业功耗、碎土率为试验指标,在室内进行台架试验,并运用Design-Expert软件对试验数据进行方差分析和响应面分析,得到影响因素与响应指标之间的数学模型,对数学模型进行优化及验证。试验结果表明,在刀辊转速为247~268 r/min、机器前进速度为0. 5~1. 0 m/s、弹簧刚度为11. 39~15. 16 N/mm时,相应试验指标作业功耗为1. 55~1. 90 k W、碎土率为91. 3%~92. 9%。选取最优水平组合中的一组进行验证及对比试验,结果表明,通过振动可有效降低旋转中耕机的作业功耗,与传统机型相比,其作业功耗下降了32%。在最优组合参数下进行田间试验,得到其作业功耗为1. 95 k W,碎土率为92. 8%,其作业性能满足中耕机作业要求。 相似文献
16.
组合式轴流油葵脱粒装置的设计与试验 总被引:1,自引:0,他引:1
现有的油葵脱粒机未脱净损失率高,为研制低未脱净损失率的脱粒装置,设计了一种组合式轴流脱粒装置,脱粒间隙为20mm,并开展了不同滚筒转速对未脱净损失率、滚筒扭矩及功耗的试验研究。结果表明:滚筒转速在300~470r/min的区间,未脱净损失率先减小、后增大;当滚筒转速在450r/min时,未脱净损失率最小,为1. 14%,油葵的脱粒速度范围为8. 5~10. 0m/s;滚筒扭矩在547~557N·m的范围之内波动,波动范围不大;滚筒功耗在17. 20~27. 11k W范围递增,滚筒功耗与转速呈正相关的关系。 相似文献
17.
螺旋输送装置输送玉米秸秆功耗研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了降低螺旋输送装置的输送功耗,提高输送效率,通过理论分析和试验研究,建立了不同输送条件下螺旋输送粗饲料功耗的数学模型,试验研究了螺旋转速及喂入量对输送装置的输送功耗和比能产量的影响。试验结果表明:转速每增加10r/min(喂入量为定值),输送装置的输送功耗增大5~9W,喂入量每增加0.1kg/s(转速为定值),输送功耗增大10~12W;同时得知:输送含水率约24%的揉碎玉米秸秆(揉碎玉米秸秆的应用场合所要求的含水率范围为23%~75%)的最佳转速为120r/min,最佳喂入量为0.88kg/s,此时的比能产量为最高0.704~0.714kg/W。在此基础上,研究被输送物料的力学特性随含水率的变化情况及对输送功耗的影响。研究结果表明:物料的含水率每增加10%,其滑动摩擦角增大3°~5°,内摩擦角随含水率的增大呈先增大再减小的变化趋势,在一定的喂入量和转速下输送时输送功耗增大7~9W。 相似文献
18.
19.