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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
具有滑动轴承结构的大型同(异)步电动机作为卧式双吸式离心泵拖动设备时,会发生转子轴向窜动的现象。通过对尼龙柱销联轴器、弹性圈柱销联轴器带负荷和空载运转时的轴向力、轴向位移的测试结果进行分析,发现产生轴向窜动的根本原因在于联轴器的结构形式,并指出使用设计结构合理的弹性圈柱销联轴器,可避免大电机转子的轴向窜动。  相似文献   

2.
现有的ISG型立式单级离心泵,采用电动机转子轴加长,泵叶轮装在电动机轴的加长端上。这种泵结构虽然简单,却存在以下问题:①由于电动机是加长轴的非标专用电动机,给生产和维修带来诸多不便;②更换泵易损件和叶轮时,必须拆卸电动机。而由江苏理工大学等单位联合研制的“立式便拆单级离心泵”,由泵体、叶轮、泵盖、轴承体,下轴承、泵轴、上轴承、泵联轴器、可拆卸联轴器、电机联轴器、电动机、电机支架、轴封等组成。泵转子有单独的支承体,电动机在泵体的上方呈立式结构。其优点是:无须拆卸电动机,只要拆下联轴器等联接件后,即…  相似文献   

3.
为了研究在自重、外部载荷和受热膨胀等因素下核主泵泵组相关部件对转子轴向窜动量的影响,通过建立某型号轴封型核主泵泵组的有限元分析模型,采用数值计算和试验验证相结合的方法对核主泵泵组的转子轴向窜动量进行了分析.研究结果表明:泵侧电动机支座和密封室区域之间的受热膨胀有利于核主泵机械密封自由补偿间隙,而电动机相关部件受外部载荷变形和受热变形较大,叠加转子自重变形和轴承设计游隙后总的轴向窜动量超过设计预期,将对核主泵泵组的正常运行产生负面影响;电动机转子部件的液压顶升试验结果与数值计算结果相吻合,验证了有限元分析计算结果的准确性;为了降低核主泵泵组转子的轴向窜动量,通过增加垫片和增大部分转子零件设计高度的方法对电动机推力轴承游隙和转子轴向窜动量进行了调整优化,并对调整优化后的核主泵泵组进行全流量试验验证,试验结果显示调整优化后的核主泵泵组转子轴向窜动量约为2.2 mm,试验过程中泵组各项性能指标运行稳定,符合设计预期.  相似文献   

4.
联轴器是一种用来传递扭矩的联接件,水泵就是通过它同电动机的轴向联接后取得动力而旋转抽水的。联轴器应用很广,种类繁多,有的已列入国家标准,如GB5272-85《梅花型弹性联轴器》和GB4232-84《弹性套柱销联轴器》等,且由专业厂生产。联轴器在工农业和副业生产的传动机械中起着相当大的作用,这是无可置疑的,但  相似文献   

5.
目前,小型水轮发电机组直接传动设备常采用弹性橡胶圈柱销联轴器,它由联轴节、弹性橡胶圈和柱销等组成(见图1)。有时因橡胶圈损坏,难于买到新的调换,柱销不停地撞击,严重时导致损失整个机组。作者于1978年选用了一种木销联轴器作为代用品,它由联轴节、木销和档板等组成(见图2)。其最大特点是用6~12只直径为40~85毫米的木质替代小圆柱体弹性橡胶圈柱销来传递能量,在我县十多处又同容量的小水电站安装使用,运行情况良好。木料可用柏  相似文献   

6.
现有的ISG型立式单级离心泵,采用电动机轴加长,泵叶轮装在电动机轴的加长端上。这种泵结构虽然简单,却存在以下问题: (1)由于电动机是加长轴的非标专用电动机,给生产和维修带来诸多不便; (2)更换泵易损件和叶轮时,必须拆卸电动机。  相似文献   

7.
通过对安全销可靠度的计算和强度校核,对某钢厂Φ350轧机出现的主电机联轴器剪切安全销剪断失效原因进行了分析,通过对安全销结构的改进和数量的确定,彻底解决安全联轴器安全系数低的问题,保证了轧机运行可靠.  相似文献   

8.
鹤壁万和发电有限责任公司1号、2号机组共安装有6台由武汉水泵厂生产的48sh-22型循环水泵,该种泵为单级卧式双侧进水的水平中开式,泵的两侧采用填料式盘根密封,滑动式轴承,泵的转速为485 r/min,进出口压力0.04~0.23 MPa。自投运以来,一直存在盘根漏水的问题,于1999年元月将2号机1号循环水泵更改为软材料层状剪切式密封系统。 1 盘根密封存在的问题 循环水泵两侧盘根漏水自投运至今没有找到理想的解决办法,由于漏水有一定的压力,水沿着泵轴窜入轴承油室,恶化油质,加速滑动轴承的磨损,破坏轴承的间隙,影响循环水泵的安全运行。盘根密封间隙过大时,还会引起循环水泵在变工况运行时窜轴,1号机 1号机循环在1997年8月曾发生泵轴将自由端端盖顶开的设备损坏事故,造成设备长期不能运用。同时轴承油室进水导致润滑油溢出,污染生产现场。  相似文献   

9.
现有的ISG型立式单级离心泵,采用电动机轴加长、泵叶轮装在电动机的加长端的方式。这种泵结构虽然简单,却存在以下问题:1由于电动机是加长轴的非标专用电动机,给生产和维修带来诸多不便;2更换泵易损件和叶轮时,必须拆卸电动机。由江苏理工大学和上海康大泵...  相似文献   

10.
(1) 水泵安装的位置不能过高,安装时水泵的吸水扬程应低于水泵的允许吸上真空高度。 (2) 水泵应放平,尤其是水泵进水口一边不能翘起,以防形成气室影响抽水。 (3) 水泵采用联轴器连接时,要求两联轴器同心,两联轴器之间应留有一定间隙,以防止因泵轴窜动将轴顶弯,其间隙数值为:小型水泵(12时以下)为2~4毫米;中型水泵(12~24时)为4~6毫米;大型水泵(24时以上)为6~8毫米,采用皮带传动,则要求机、泵两轴线平行,两皮带轮中心距离相适应。  相似文献   

11.
针对某泵站S700-500-730型双吸离心泵运行时引发的断轴问题,采用CFD数值模拟方法,通过与蜗壳断面面积线性变化规律(以下简称L-规律)进行对比,分析了原型泵采用的蜗壳断面面积变化规律(以下简称Y-规律)对水力性能以及径向力的影响.结果表明:在定常工况下,2种规律的双吸离心泵在设计工况下水力性能相近,相较于L-规律方案,采用Y-规律设计的蜗壳作用在叶轮上的径向力增大高达24.77%;在非设计工况下,相较于L-规律方案,采用Y-规律设计的蜗壳水力性能更加优越,但是作用在叶轮上的径向力要高于采用L-规律方案时作用在叶轮上的径向力;在非定常工况下,Y-规律方案的脉动幅值以及高频脉动都要比采用L-规律方案设计时明显得多.蜗壳断面面积变化规律对作用在叶轮上的径向力影响显著.研究结果可为解决由于径向力过大导致断轴问题提供一定的理论依据.  相似文献   

12.
基于DEM-CFD的旋流泵大颗粒内流特性模拟与试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
鉴于抗堵塞性能较优的旋流泵在输送污水时,其过流部件仍存在磨损、半堵塞等问题,将DEM-CFD方法引入旋流泵数值模拟中,研究旋流泵在输送不同粒径、体积分数颗粒时的颗粒运动物理特性,以及颗粒与液相、固壁多向耦合的运动特征,并进行了试验验证。结果表明,由旋流泵输送油菜籽试验可知,外特性计算结果与试验结果基本一致;在该旋流泵模型特征下,进口管与无叶腔区域由循环流引起的颗粒旋转流动现象较为严重,从无叶腔沿着进口壁面螺旋式逆向回流,与进口顺向来流相混达到平衡,试验拍摄结果与数值模拟结果较为相符,说明DEM-CFD耦合方法具有一定可靠性;旋流泵内部存在3种不同的颗粒运输方式,第1种为颗粒随贯通流经由叶轮进入蜗壳,第2种为受循环流影响经由无叶腔直接甩入蜗壳,第3种为颗粒从叶轮前端面区域进入叶轮,再经叶轮进入蜗壳;对蜗壳内流特性进行分析,发现颗粒主要分布在蜗壳后侧,在扩散段到蜗壳出口区域,颗粒随液体以螺旋的方式流出,蜗壳断面叶轮侧形成大小不等的螺旋涡。  相似文献   

13.
根据速度系数法设计了1种对称的“马蹄形”断面蜗壳和2种非对称的 “圆形”断面蜗壳与相同的轴流泵叶轮组合,并基于标准k-ε模型封闭的雷诺平均方程,应用 ANSYS CFX 14.5 软件,对设计的3个蜗壳式轴流泵内部的三维流动开展数值模拟.当采用“马蹄形”蜗壳时,设计流量点的扬程和效率最低,蜗壳内部压力分布不如非对称的圆形断面蜗壳均匀.选择水力效率相对较高的蜗壳,将4种轴向位置不同的叶轮与该蜗壳组合,并进行三维流动数值模拟,结果表明:叶轮出口与蜗壳进口中间平面距离40 mm时,轴流泵效率最高,叶轮出口与蜗壳进口中间平面距离80 mm时,轴流泵效率最低.此时,过流段和蜗壳内有明显回流和旋涡.轴流式叶轮与蜗壳的相对位置对蜗壳轴流泵的扬程-流量曲线和效率-流量曲线都有明显的影响.  相似文献   

14.
离心泵小流量工况不稳定空化特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了研究离心泵小流量工况不稳定空化特性,通过数值模拟和试验,研究了离心泵小流量工况不同空化程度泵的内流特性及泵进出口压力脉动特性。结果表明:小流量工况下,蜗壳隔舌与叶轮间的动静干涉对离心泵内部不稳定流动具有重要影响,叶轮流道内受空化影响所产生的漩涡与受蜗壳隔舌影响所产生的漩涡的流动方向相反。随着空化的发展,离心泵进口压力脉动的主频由2倍轴频逐渐向低频段迁移,且存在一定的波动;泵进口压力脉动存在于2倍叶频处的峰值,随着空化发展到一定程度而消失;受叶轮与隔舌动静干涉的影响,泵出口压力脉动的主频为叶频,在2倍轴频处存在波动较大的峰值;泵进出口压力脉动的宽频脉动随着空化余量的降低存在明显变化。  相似文献   

15.
为了研究自吸泵自吸过程内部流动规律,以一台外混式自吸式离心泵为研究对象进行气液两相流动定常数值模拟,分析在不同进口含气率下叶轮和蜗壳气液两相分布以及平均静压分布规律,为自吸泵的优化设计提供依据.研究结果表明:气相最先聚集在靠近叶轮进口的叶片背面和隔舌区域,并随着进口含气率的增大,气相逐渐向叶轮和蜗壳流道内扩散,这不利于...  相似文献   

16.
为了提高低比转数变工况离心泵的全局效率,采用单独离心叶轮优化、单独蜗壳优化和叶轮与蜗壳整体优化3种设计方案,基于拉丁超立方抽样试验和模拟退火优化算法,利用数值模拟方法对流量比(最大流量/最小流量)为8的离心泵进行性能优化.研究结果表明:3种优化方案都能提高变工况离心泵的全局效率,其中蜗壳优化和整体优化获得的泵效率比较接近,而叶片优化方案的效果相对较弱,故开展低比转数变工况离心泵优化时,可以优先考虑对蜗壳结构参数进行优化设计;进行变工况离心泵水力设计时,为了提高离心泵整体效率,应使选取的设计流量稍微小于最大工作流量.  相似文献   

17.
为了研究屏蔽泵冷却循环回路与泵内部温升关系,模拟计算了屏蔽电动机内部温度场与压力场的分布以及冷却循环回路中的温升,分析了冷却液与电动机定转子之间的对流换热信息.以冲压成型屏蔽泵实型样机为研究对象,利用工程仿真软件CFD,对屏蔽泵叶轮前后腔体、冷却循环回路等全流场进行热流耦合数值分析.结果表明:屏蔽套间隙内的温升在不同流量工况下温度变化较小,最大温差为0.97 ℃;额定流量工况下,轴孔径的大小对屏蔽电动机的温升影响较小.随着轴孔径的逐渐增大,电动机内的最大温度逐渐减小;在额定流量工况下,由屏蔽泵数值与理论计算两种情况的循环流量与轴孔径的关系可以得出:数值计算与理论计算两者的结果基本一致,研究结果为屏蔽泵冷却循环回路的设计提供理论依据.  相似文献   

18.
机电耦合对MHEV动力系统轴系振动的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
对引起轻度混合动力电动汽车(MHEV)动力系统轴系振动的电磁因素进行了分析,揭示了机械和电磁两方面相互耦合作用对振动的影响规律。电机转子的电磁转矩、扭转刚度和阻尼的作用将改变原发动机系统轴系的动态特性。对电机助推和发电2种不同模式下系统轴系振动特性进行了理论仿真和实验的定性研究,两者结果体现了较好的一致性。  相似文献   

19.
为避免高温热水泵在运行过程中出现转子部件咬合现象,对TEG 200-400型高温热水泵的口环间隙进行分析.利用ANSYS Workbench软件,对TEG 200-400型高温热水泵在不同温度下的热固耦合进行有限元分析,得到泵盖冷却水腔有无冷却冲洗以及不同温度条件下的泵口环的形变量.结果表明:冷却腔的冲洗对叶轮口环的位置形变影响较大,高温热水泵的使用过程中,尽量降低泵盖与托架连接处的温度,有利于减小叶轮口环的变形;泵体口环和叶轮口环形变量随介质温度的升高而增大,依据运行介质的温度、泵的自身结构、材料特征等,对热变形进行合理预估并选择设计口环间隙,可避免泵启动及运行时泵体口环与叶轮口环之间的动静摩擦;在250℃设计温度条件下,叶轮口环与泵体口环的半径间隙取为0.6 mm的方案是合理的.研究结果为合理选择叶轮口环和泵体口环之间的间隙提供了一定的依据.  相似文献   

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