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1.
35 k V华昌变电所是常规变电所 ,有 35 k V进线一条 ,35 k V母线为单母线 ,主变 2× 6 30 0 k VA,最大负荷5 6 0 0 k W,最小负荷 2 0 0 0 k W,10 k V母线为单母线 ,10 k V出线 8条 ,其中一条南华线同 110 k V峡口变电所联络。原设备中 ,35 k V断路器为 DW16 - 35型 ,10 k V开关柜为 GG- 1A型 (就地控制、保护、计量、测量 ) ,主控制室中有电容储能直流系统 ,所用屏、计量屏、中信继、中信控、主变继、主变控 ,35 k V线路继、线路控九块屏。1 改造技术方案用综合自动化装置及前置机部分共三块屏 ,改造原中信、主变、35 k V线路、10 …  相似文献   

2.
《农村电气化》2001,(10):12-13
1 基本概况(1) 江阴市供电设备简介 :江苏省江阴市供电公司电网建设至 2 0 0 0年底 ,共有变电所 4 2座 ,其中 2 2 0 k V变电所 5座 ,110 k V变电所 2 0座 ,35 k V变电所 17座 ;主变总容量 2 2 1.9万k VA。 35 k V及以上线路 98条 ,其中 2 2 0 k V线路 12条 ,110 k V线路 30条 ,35 k V线路 5 6条 ,线路总长度为 777km,固定资产 12 .9亿元 ,全社会用电量 4 0 .3亿k W· h,最高负荷为 73.2 6万 k W。(2 )  110 k V南闸变电所概况 :南闸变电所建设规模为 110 k V进线 2回 ,内桥接线 ,主变 2× 4 0 MVA,电压等级 110 / 10 k V,110 k V…  相似文献   

3.
福安城关所现有 110 k V城西变电所一座 ,主变容量 1× 4 0 0 0 0 k VA,35k V城北变电所一座 ,主变容量 2× 10 0 0 0 k VA,两所通过一条 35k V线路联络 ,供电客户约 2万户 ,年供电量约 1.0亿 k W· h,1997年的线损率为 18.5% ,2 0 0 0年的线损率为 10 .36% ,下面介绍城关所的电网现状及降损措施。1 城关网线损管理的不足之处( 1) 负荷分布不够合理 :城西 110 k V变电所约占供电量的 4 0 % ,城北变电所却占供电量的 60 % ,这样使得城西至城北的 35k V线路及城北变电所主变在用电高峰期处于过载状态。( 2 ) 无功补偿几乎为零 :无功补…  相似文献   

4.
1 工程概况新疆某地农村电网建设 (改造 )中一座 110kV变电所 1989年 4月建成 ,1990年正试运行 ,为该垦区中心变。主变压器容量为 2× 630 0kVA ,电压等级 110± 2× 2 .5 % /38.5± 2× 2 .5 % /11kV ,110kV进线 2回 ,其中一回备用 ;35kV出线 4回 ,其中 1回备用 ;10kV出线 12回 ,其中 2回为无功补偿回路 ,2回为并联电抗器回路 ,2回为所变回路 ,6回为 10kV馈线。 110kV采用单母线接线 ,35kV、10kV侧采用单母线断路器分段接线 ,主变 110kV侧中性点采用直接接地 ,35kV侧中性点不接地。所变设置在10kV二段母线上 ,…  相似文献   

5.
变电所及配电线路无功补偿   总被引:1,自引:0,他引:1  
无功功率的传送会引起有功功率和电压的损耗 ,为了减少损耗 ,应合理补偿无功功率。以我局前进变电所及其所配 10 k V线路为例 ,对其进行无功补偿。1 变电所主变的无功补偿变电所的无功补偿主要是对主变的补偿 ,变压器的损耗包括绕组的损耗和铁芯损耗两部分 ,其中绕组损耗是随负荷变化而变化的 ,因此应采用自动投切式无功补偿装置 ,使其能根据负荷情况相应投入补偿容量。前进变电所采用的是两台 SZ7- 6 30 0变压器分列运行 ,其参数为 :额定容量 SN=6 30 0 k VA,百分阻抗 US%= 8.91% ,空载电流 I0 % =0 .6 5% ,短路损耗 ΔPS=35.9k W,…  相似文献   

6.
工厂变电所主要指 10 /0 .4 k V及 35 /0 .4 k V(个别变电所也有 10 /6 .3k V或 35 /10 k V的情况 )变压器构成的配电变电所。一般配置为 1~ 2台配电变压器 ,单台主变容量一般在 315 0 k VA以下 ,变电所有极少馈线作为本厂第二变电所或高压电动机馈线或无馈线输出 ,结构较简单 ,环境较恶劣。工厂变电所值班人员往往兼本单位的电气、动力等设备的运行维护工作 ,一般无法保证 2 4小时值班 ,且业务水平难以达到供电部门值班人员标准。这就要求工厂变电所的保护装置具备简单、可靠、直观、易于维护等特点。10~ 35 k V保护装置 ,常用的有两…  相似文献   

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1 小型化变电所的设备特点白路 35k V小型化变电所进线采用隔离开关 ,单母线接线 ,主变采用负荷隔离开关与熔断器配合 ,10 k V侧均采用重合器。2  35k V负荷隔离开关与熔断器的相互配合(1)  35k V负荷隔离开关可在主变满负荷情况下及主变运行异常时 ,如主变轻瓦斯、超温保护动作时 ,可作为主变压器的分合操作开关 ,并可进行远方快速操作。(2 )  35k V熔断器作为变压器主保护 ,主要对变压器内部及外部套管两侧的各种故障进行保护 ,并与主变 10 k V进线重合器配合 ,作为其后备保护。(3)  35k V负荷隔离开关与 35k V熔断器的相互配合 …  相似文献   

8.
1情况简介 新疆钟庄110kV变电所建于2005年,变电所主变压器按两台25000kVA设计,电压为110/35/11kV。110kV采用单母线带旁路母线接线;35kV、10kV均采用单母线分段接线。各级电压等级出线110kV进出线两回;35kV进出线4回;10kV进出线12回。变电所110kV及35kV采用户外型设备,10kV采用户内开关柜设备。  相似文献   

9.
石梅  李亮 《农村电气化》2005,(10):29-30
喀纳斯旅游风景区平均海拔1461m,年平均气温4℃,极端最高气温38℃,极端最低气温-41℃,最大风力32m/s,最大冻土深度1.7m,最大积雪厚度2.3m,地震烈度6°,污秽等级1级。山区冬季多雪,全年日照2946h,无霜期平均142天。喀纳斯景区贾登峪35kV箱式变电所,安装2台容量为1×3150kVA+1×2000kVA的变压器,担负喀纳斯景区贾登峪综合旅游基地的用电。变电所35kV侧单母线接线,一回电源进线由冲乎儿乡110kV变电所经52km35kV线路引入(其中2km为电缆线路);10kV侧单母线接线,出线4回,电容器馈线1回,为单星形接线。箱式变电所由布尔津县电力公司调度中心统…  相似文献   

10.
1 序言农村电网是整个电力系统的有机组成部分。做好农村电网继电保护整定计算工作 ,对已安装的各种继电保护按照具体电力系统的参数和运行要求 ,通过计算分析给出所需的各项整定值 ,使各种继电保护有机协调地部署及正确的发挥作用 ,是保证电网安全运行的重要环节。现就农村电网继电保护整定计算有关四性 (选择性、灵敏性、快速性、可靠性 )问题做以下讨论 ,供同行交流。2 农村电网的特点(1) 农村电网变电所大多数为 35 k V变电所 ,主结线为单母线分段及单母线 ,电压比为 35 /10 k V,容量比为 10 0 /10 0 ,主变一般按两台配置。(2 ) 主…  相似文献   

11.
本方案适用于35kV主变容量在6300kVA以下,没有35kV出线,电气一、二次设备全部户外布置的农村电网末端变电所。1 35kV设备结线布置(1) 35kV进线一回,进线侧装设35kV熔断器一组,S9型35kV所用变一组。(2) 35kV母线采用单母线不分段,母线上装设35kV刀闸、合成绝缘子外套金?..  相似文献   

12.
无功补偿方案的探讨   总被引:5,自引:0,他引:5  
1 怎样进行无功补偿应采取就地平衡的原则 ,使电网任一时刻无功总出力 (含无功补偿 )与无功总负荷 (含无功总损耗 )保持平衡。望奎局已实现了变电所的集中补偿 ,本文不再涉及 ,仅就 10 k V线路 ,配变与电动机的补偿加以讨论。(1)  10 k V配电线路的无功补偿 :望奎局在每条 10 k V配电线路上安装 1~ 2处高压无功自动补偿装置 ,补偿容量按线路配变总容量的 10 %掌握。望奎局公用配变容量为4 0 5 0 0 k VA,需补偿无功容量约为4 0 0 0 kvar,约需资金 5 5万元。经计算 ,安装一处时 ,宜将无功自动补偿装置安装在距线路首端的 2 / 3线路长度处…  相似文献   

13.
加强无功管理降低县局线损   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 县级供电企业无功管理现状县级供电企业大部分采取变电所内无功集中补偿 ,主网功率因数较高 ,主网线损较低。 10 k V及以下配电网 ,其无功管理状况却不容乐观。以某县局为例 ,2 0 0 0年 10 k V以下电网损失占全局损失的 6 4%。全局 110条 10 k V线路 ,月平均功率因数 ,0 .70以下 5 2条、0 .70~ 0 .80有 10条 ,个别线路甚至低于 0 .6 0。许多线路电压损失很大 ,高峰时线路末端无法用电或电能质量极差。功率因数低 ,电压损失大 ,使网损增大 ,给企业造成损失 ,而且限制了售电量的增长。所以 ,加强配网无功管理 ,提高功率因数 ,降损节电势…  相似文献   

14.
安群 《农村电气化》2000,(5):15-16,23
目前 ,农网新建的 35 k V变电所主变高压侧大多采用高压熔断器进行保护 ,熔断器的选择直接关系到电网的安全运行。熔断器额定电流选择过小 ,容易造成熔丝误熔断 ;额定电流选择过大 ,又会造成越级跳闸。因此必须正确选用主变熔断器 ,保证熔丝保护的灵敏性、可靠性、选择性。下面举例说明 :某 35 k V变电所主变容量为 2× 5 0 0 0 k VA,变压器 35 k V侧选用熔断器进行保护。该变电所由上级 110 k V变电所的 35 k V出线供电 ,其出口定值为 :无时限速断保护 II =180 0 A,t I =0 s;带时限速断保护 I =90 0 A,t =0 .5 s;定时限过流保护 I = …  相似文献   

15.
我局 15座 35 k V变电所 ,大多是 35 k V/10 k V母线不分段的小型化变电所。但如果在设计或管理上不完善 ,就会造成不应有的计量损失。在我局计量点基本上都在10 k V侧 ,所有 10 k V出线都共用一组电压互感器 ,电压变比为10 0 0 0 V/10 0 V,每路出线的电流互感器各不相同 ,一般为 5 0 /5至2 0 0 /5的电流互感器不等 ,若为5 0 /5的电流互感器 ,在所内少计量一千瓦时电 ,则实际损失为 5 0 /5× 10 0 0 0 /10 0× 1=10 0 0 kw· h;可见 ,防止变电所计量损失是很有必要的。由于我局 35 k V变电所使用的都是两元件有功电能计量表 ,电流回路任…  相似文献   

16.
1 前言截至 2 0 0 0年底 ,全国水利系统共建成 80 0个县电网和 4 0多个地区性电网 ,共拥有 10 k V及以上高压线路 97.77万 km,拥有 35 k V及以上变电所 5 2 91处、变电容量4 30 2 .2 8万 k VA。以上变电所绝大多数都是采用常规技术建造的 ,占地面积大 ,投资高 ,需多人值班 ,可靠性低 ,技术落后 ,迫切需要先进的设备进行更新改造。新建变电所更应该采用先进的技术装备和先进的管理手段。国内变电所自动化技术水平与国外发达国家相比还有比较大的差距。 2 0世纪 80年代末 ,国内研制开发了集成逻辑电路 (CMOS)继电保护、测量、控制、信号…  相似文献   

17.
结合农村特殊的地理、地形条件 ,把所址选定、选好 ,是绘就电网发展规划蓝图的基础。只有科学地选择所址和线路路径 ,才能使未来的电力网络安全、经济和可靠地服务于本区域经济建设。同时 ,满足供电生产部门科学管理电网的需求。以下将对农网中 10~ 110 k V电压等级的变电所所址选择的必备条件 ,和有关规划设计阶段的选址内容进行论述。1 变电所所址选择应具备的条件(1) 所址靠近供电区域负荷中心。供电半径不能超过以下要求 :0 .4 k V线路不大于 0 .5km;  10 k V线路不大于15km;35k V线路不大于 4 0 km;  110 k V线路不大于150 km。…  相似文献   

18.
近几年来 ,我局 35k V变电所共发生三起小动物事故 ,现将这三起事故介绍如下 :1 事故简介1997年 5月 17日晚上 19点 35分 ,我局 35k V塔石变电所 35k V进线的线路隔离开关 ,一只老鼠爬上隔离开关 B相支柱瓷绝缘子 ,引起 35k V进线隔离开关 B相支柱瓷绝缘子对地放电 ,支柱瓷绝缘子炸裂 ,引起变电所全所停电事故 (塔石变为末端变电所 )。现场发现被烧死的老鼠一个。1998年 10月 2日凌晨 2点 4 5分 ,我局 35k V城西变电所 ,一只老鼠爬上了 1#主变 10 k V套管连接开关室内穿墙套管侧的 10 k V室外母线桥 (主变 10 k V套管连接开关至室外穿…  相似文献   

19.
我局新县 35 k V变电所为一新建变电所。两台主变分列运行 ,10 k V接线方式为单母分段 ,每段各有三回出线并分别带有一台 TV。在该所试运行期间 ,我们发现一段母线所供出线的有功电能表 (三相两元件 )反转或慢转 ,二段母线所供出线的有功电能表正常。经分析 ,其原因是在 TV的一次布置上 ,由于两段母线的 TV相向布置在母线两端门型架上。所以两段 TV来说 ,高压侧电压相序是相反的 ,而二次电压都是按照 TV标定的相位接入计量屏内 ,所以造成了一段母线所供出线的有功电能表所反映的电能由正常的 W =〔U.ab Iacosφ1 U.cb Iccosφ2 〕.…  相似文献   

20.
方向电流保护低压元件整定值过高引发事故   总被引:1,自引:0,他引:1  
1999年 8月 13日晚 2 1点 30分 ,因雷击引起城关变电所 35 k V建江线 32 9断路器过流速断保护跳闸 ,2 3点 11分试送不成功 ,于是将建江线 32 9断路器退出运行转冷备用。在 8月 14、15、16日事故处理过程中 ,32 9断路器多次合闸不成功 ,并在 15日合闸时引起宸前电厂线路 30 3、30 4断路器跳闸 ,机组解列停机 ,建江线 94#~ 95 #杆间导线发热损坏。1 事故前运行情况建江线 32 9断路器接于 35 k V 段母线上 ,宸前电厂 5台机组 ,容量 16 0 0 0 k W,通过线路断路器 32 6、32 7、30 3、30 4分别接于 35 k V 、 段线上 ,并通过110 k V三绕组变压…  相似文献   

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