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池塘投饲机的设计方案 总被引:3,自引:0,他引:3
分析了现有池塘投饲机和全部已公开的投饲机中国专利,提出了一种设计方案;电磁振动分料器,倾斜离心抛撒器和简化的简化控制器。该方案可作为优化选型推广的基础。 相似文献
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我国是世界上第一水产养殖大国,养殖水面达474.7万公顷。目前市场上出现的鱼塘投饲机械以小青青牌STFZ-3000W投饲机为例的新型机械,问世较迟,标定参数多为经验参数,难以正确描述投饲机械的特性特点,此外,投饲机还有投饲不均匀等诸多问题有待解决。笔者主要利用常见CFD软件ANSYS对STFZ-3000W型投饲机工作时产生的流场进行模拟,再用实验进行验证,得到其流场的分布规律,为提高投饲机抛撒效率做好前期准备。 相似文献
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金湖县渔业机械有限公司生产的苏金牌STL70/STL120型自动投饲机,于2007年7月7日通过了江苏省农业机械管理局组织的科技成果和小批投产鉴定。STL70/STL120型自动投饲机采用模块化设计,结构紧凑合理、成本低,便于系列化生产。 相似文献
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随着农业机械的不断发展,鱼塘饲养也开始趋于自动化,鱼塘投饲机械也开始被广泛应用于鱼塘饲养。目前市场上的鱼塘投饲机械多为新型机械,例如小青青牌STFZ-3000W型投饲机。由于此产品是近些年开发生产的,标定参数多为经验参数,还不能够准确的描述投饲机械的特性参数。此外,该投饲机还存在投饲不均匀、饲料破碎率高、利用率低、抛洒半径不够等问题,有待我们解决并进一步提高。本文主要根据投饲机工作时饲料的投饲情况来分析其性能,为今后改变实验设备的参数来提高投饲的效率作参考。 相似文献
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基于EDEM-Fluent的气动式鱼塘投饲机性能优化 总被引:2,自引:0,他引:2
为提高气动式鱼塘投饲机抛料均匀性,提高饲料利用率,利用EDEM-Fluent耦合方法对投饲机抛料过程进行性能分析和数值模拟,研究造成抛料分布不均匀的主要原因,并对投饲机结构进行优化改进。在此基础上设计三元二次回归正交旋转组合试验,研究设计参数外腔体半径R_o、外腔体高度h_o、导流板圆心角α等对抛料均匀性的影响,建立饲料颗粒周向分布变异系数C_v与因素R_o、h_o、α之间的二次多元回归模型并解析,确定最优设计参数组合并进行场地验证试验。结果表明,各因素对周向分布变异系数的影响程度由大到小为:导流板圆心角α、外腔体半径R_o、外腔体高度h_o,当R_o取77.00 mm、h_o为85.40 mm、α为93.20°时C_v最小,其理论结果为14.13%,验证试验结果为15.08%,与模型理论值相吻合,与未优化前相比C_v降低50.50个百分点。表明基于EDEM-Fluent耦合方法进行气动式投饲机抛料性能参数优化改进是可行的。 相似文献
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针对我国大面积养殖水面的投饲作业存在的问题,提出应用负压进行饲料气力输送及抛洒工艺来代替现有的投饲机工作方式,并对风盘与电机的功率匹配进行合理设计,实现饲料远距离输送和360°大面积抛洒、投喂远程控制、大料仓物料余量的远程监测和故障实时报警,以降低劳动强度,节约成本。 相似文献
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明轮驱动虾塘自主导航投饵船设计与可靠性试验 总被引:3,自引:0,他引:3
基于明轮驱动的虾塘投饵船能够适应养殖池塘复杂的环境、满足全塘抛撒的要求,可靠性是其进行推广的关键。采用滚塑工艺设计了全封闭投饵船体,利用免油脂润滑不锈钢链轮和明轮作为驱动机构,以避免对水体的污染,螺旋输送饵料装置可满足船载投饵过程中重心位置稳定的要求,通过GPS+电子罗盘的方式实现了自主导航定位和姿态控制需求。根据虾塘投饵和控制性能要求,进行投饵船直线运动和转弯运动模型的构建,采用PID航向、航速运动控制算法进行巡航路径控制,池塘测试平均速度为0.72m/s,直行和转弯最大偏航量分别为0.8m和0.5m。40d的养殖塘现场试验结果表明,自主导航投饵船在复杂路径下运行平稳,可满足虾塘饵料投喂要求,同时对强风、大雨等恶劣环境进行了可靠性测试,发现并解决了相关问题。 相似文献
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金湖县华能机电有限公司生产的银波牌ZY3G、ZY1.5G型叶轮式增氧机、STLZ-70W/120W渔塘自动投饲机,于2007年2月4日在金湖县通过了江苏省农业机械管理局组织的小批试制(投产)鉴定。ZY3G、ZY1.5G型叶轮式增氧机采用 相似文献
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《农机化研究》2021,43(12)
为保证果园作物生长需要,更好地进行果树病虫害防治,提高农药利用率,减少环境污染,设计了基于PLC的可变量对靶弥雾喷药机控制系统。系统以PLC为核心,包括人机界面、对靶弥雾子系统和电动阀开度调整子系统,利用红外线传感器和超声波传感器获取树木信息,通过支持Modbus协议的速度传感器和流量传感器获取弥雾机行驶速度信息和管道内液体总流量信息,并使用HC-Suk8102触摸屏完成人机交互界面设计。试验结果表明:将红外线传感器和超声波传感器数据融合可有效提高检测精度,根据不同行驶速度实现了可变量弥雾;当行驶速度在3~4km/h之间时,弥雾总流量为12.0L/min;当行驶速度小于3km/h时,总流量为9.8L/min;当行驶速度大于4km/h时,总流量为15.0L/min。系统实现了精准弥雾,性能稳定,应用前景广阔。 相似文献
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自2015年粮改饲试点以来,在多种利好因素的影响下,青饲机需求持续增温。一时间,青饲机成为众人眼中的“香饽饽”。各个企业纷纷研发、制造青饲机,并在展会上展出,国内市场上出现了高中低端青饲机产品并存的状况,竞争十分激烈。以制造玉米收获机见长的勇猛机械,经过反复验证和优化设计成功研发出勇猛9QS-300型圆盘式青饲料收获机。2019年,这款青饲机又融入了诸多高科技功能,获得较大升级。 相似文献
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鹅(鸭)肥肝价格昂贵,是世界三大美味,为了适应我国鹅(鸭)肥肝的生产消费需要,研制了一种鹅(鸭)填饲机,来提高鹅(鸭)肥肝的生产率。本文主要对鹅(鸭)填饲机的结构和工作原理及各个部件改进试验进行了阐述。 相似文献
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槽轮式补饲机颗粒动力学数值模拟与试验 总被引:2,自引:0,他引:2
为研究槽轮式补饲机颗粒饲料的排料特性,采用Hertz-Mindlin 无滑动接触模型,分析颗粒的碰撞接触力和阻尼力,建立颗粒饲料的平动运动和滚动运动方程,并采用离散元方法,数值模拟槽轮转动时颗粒群的速度分布、运动规律及单个颗粒与槽轮中心轴的距离,定性描述槽轮转速对颗粒速度分布、带动层厚度、槽轮充满系数的影响。采用临沂永澳700和永澳997颗粒饲料对四槽轮式补饲机的排料特性进行试验,得到槽轮充满系数随着槽轮转速的增加而减小,并且槽轮转速对充满系数有显著影响。同时,进行四槽轮补饲机的定比例和定量投料试验,经检测,投料计量误差最大值为1.13%,最小值为0.56%,平均计量误差为0.83%,颗粒饲料的掺混质量良好。 相似文献
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9月19-21日,2019亚洲国际集约化畜牧展览会(青岛)在山东青岛世界博览城隆重举行。勇猛机械9QS-300青饲机亮相展会。这款体积小巧、功能齐全的青饲机受到广泛关注。工作人员向来访观众介绍了这款青饲机的各项参数配置。观众们通过现场作业视频了解作业效果并对其表示了赞赏。 相似文献