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相似文献
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1.
1 小型化变电所的设备特点白路 35k V小型化变电所进线采用隔离开关 ,单母线接线 ,主变采用负荷隔离开关与熔断器配合 ,10 k V侧均采用重合器。2  35k V负荷隔离开关与熔断器的相互配合(1)  35k V负荷隔离开关可在主变满负荷情况下及主变运行异常时 ,如主变轻瓦斯、超温保护动作时 ,可作为主变压器的分合操作开关 ,并可进行远方快速操作。(2 )  35k V熔断器作为变压器主保护 ,主要对变压器内部及外部套管两侧的各种故障进行保护 ,并与主变 10 k V进线重合器配合 ,作为其后备保护。(3)  35k V负荷隔离开关与 35k V熔断器的相互配合 …  相似文献   

2.
安群 《农村电气化》2000,(5):15-16,23
目前 ,农网新建的 35 k V变电所主变高压侧大多采用高压熔断器进行保护 ,熔断器的选择直接关系到电网的安全运行。熔断器额定电流选择过小 ,容易造成熔丝误熔断 ;额定电流选择过大 ,又会造成越级跳闸。因此必须正确选用主变熔断器 ,保证熔丝保护的灵敏性、可靠性、选择性。下面举例说明 :某 35 k V变电所主变容量为 2× 5 0 0 0 k VA,变压器 35 k V侧选用熔断器进行保护。该变电所由上级 110 k V变电所的 35 k V出线供电 ,其出口定值为 :无时限速断保护 II =180 0 A,t I =0 s;带时限速断保护 I =90 0 A,t =0 .5 s;定时限过流保护 I = …  相似文献   

3.
1 一起典型事故2 0 0 1年 4月 2 3日 ,我局 110 k V静德变电所的一条10 k V线路沿江 6 10线出线断路器跳闸 ,信号继电器指示为速断动作 ,且重合闸失败。调度员根据事故信号通知供电所运行人员进行巡线检查事故的原因是毛涤厂支线上的一高配用户 ,容量为 2 0 0 0 k VA,该用户的进线手车式高压开关柜静触头高压套管严重污染 ,引起相间放电击穿、短路。2 事故的原因(1) 负荷跌落式熔断器工艺差。在实际操作中 ,普通跌落式熔断器只用来分断 315 k VA及以下的空载变压器 ,有时也用来直接拉小负荷下的变压器。我局曾对5 0 0 k VA以上的配变…  相似文献   

4.
1 事故经过10月 3日 2 # 主变带全所负荷 ,忽然主变差动保护动作 ,全所失压 ,经对主变进行检查 ,发现器身外观正常 ,主变油温也正常 ,用 2 5 0 0 V摇表测量高压侧对地、高压侧对低压侧、低压侧对地之间的直流绝缘电阻 ,发现其绝缘性能完好 ,初步推测该主变未有内部故障 ,对二次回路检查也未见异常。我们决定对该主变进行试送电 ,主变空载运行时 ,未见任何异常现象 ,当我们准备把 35 k V出线梧江388线投入运行时 ,主变差动保护动作 ,又引起全所再次失压。2 原因分析事故的再次发生 ,对主变35 k V侧出线的阀式避雷器进行了分析。该避雷器…  相似文献   

5.
1事故概况2010年8月18日20时50分,某110 k V变电站内1号主变压器(本文简称主变)35 k V中压侧过流保护动作,重合闸动作,同时主变重瓦斯保护动作,跳开三侧断路器。事故发生时当地有雷雨,事故发生前,10 k V及35 k V侧线路曾发生单相接地故障。其中14时34分时,主变35 k V中压侧过流保护动作,重合闸动作成功。事故发生后,经查位于该站35 k V侧不远处的L2,  相似文献   

6.
刘政 《农村电气化》2002,(11):34-34
多年来 ,我县乃至我地区农网变电所 10 k V出线的继电保护配置一直为 :主保护为瞬时电流速断保护 ,后备保护为定时限过电流保护。单相接地故障由 TV开口三角处的绝缘监察装置报警。笔者在工作中发现此种配置存在着一些问题 ,在此提出希望与大家探讨。1 定时限过电流保护的保护作用不明显 ,相反非故障跳闸频繁定时限过流保护原理为 :动作电流按照躲过最大负荷电流来整定 (动作电流 Idz,最大负荷电流 Ifmax,KK为可靠系数 ,Kza为自起动系数 ,Kh 为返回系数 ,则 Idz= Kk· Kza Kh· Ifmax≈ 1.5 Ifmax)。其保护原理认定 :线路电流一旦大…  相似文献   

7.
<正>1事故简介某变电站1号站用变压器采用干式变压器,安装在10 k V中置式开关柜内,采用高压熔断器手车控制。2014年10月14日10∶30,该站1号主变压器10 k V侧后备保护动作,101断路器跳闸,10 k VⅠ段母线失压。现场检查设备,发现10 k VⅠ段  相似文献   

8.
正1优化智能断路器的布局随着近几年柱上智能断路器的普及应用,10 k V架空线路面临着乱跳、越级跳、同跳、误跳等智能断路器不正确动作的问题。如何实现有序跳闸、缩小停电面积成为配电线路运维的首要难题。一般情况下,受限于变电站出线断路器定时限过流保护的时间定值(35 k V变电站为0.4 s,110 k V变电站为1.0 s),10 k V配电线路按0.2 s一个级差只设置3级保护(整定原则各网省公司都有专门的指导意见,这里不再详细阐述)。特殊情况下,如线路比较长、  相似文献   

9.
<正>1故障发生2016年8月6日17时,浙江省临安市西部湍口地区发生雷暴天气。17时48分37秒,临安电网调度监控员向当值调控值班员报告,35 k V湍口变电站2号主变压器差动保护动作,跳开35 k VⅡ段母线进线昌湍3792线断路器及2号主变压器10 k V侧断路器,35 k V备自投装置被闭锁(35 k V母分断路器热备用状态);10 k VⅡ段母线失电后,10 k V备自投装置加速动作,合  相似文献   

10.
正1创新背景箱式变压器是配电网中常见设备,相当于一个小型变电站,其结构包括高压室、变压器室和低压室。高压室是电源侧,一般为35 k V或10 k V进线,主要布置高压导线、断路器、熔断器等,变压器室主要放置变压器,低压室主要布置低压导线、低压断路器、计量装置及低压引出线。由于箱式变压器集保护、监视、控制等功能于一体,  相似文献   

11.
<正>1变电站情况介绍及事故经过1.1事故前运行方式事故变电站是典型的110 k V内桥接线,2台主变压器(本文简称主变)并列运行,故障线路青林Ⅰ线、青林Ⅱ线在10 k VⅡ段母线上运行,该变电站10 k V出线配置CD10型电磁型操动机构断路器。1.2事故现象21时25分,变电站青林Ⅰ线、青林Ⅱ线(两线为同杆架设、并柜排列)过流Ⅱ,Ⅲ段同时动作,青林Ⅱ线  相似文献   

12.
ZN- 10型真空断路器是三相联动的户内式高压断呼器 ,它通常配备电磁操作机构或电动储能弹簧操作机械 ,适用于额定电压 10 k V及从下的 ,以电缆为出线的户内配电系统。1 真空断路器的维护与检修真空断路器必须每年定期维护和检查 ,称之为小修 ,其项目包括 :( 1) 检查断路器的超程和行程 :超行程的减少 ,就是触头的磨损量。因此 ,每次调整超行程时必须进行记录 ,当触头磨损量累计超过 4 mm时 ,应更换灭弧室。( 2 ) 检查真空灭弧室是否漏气 :灭弧室真空度靠严格的生产工艺和出厂检测来保证。真空断路器的性能和使用寿命 ,取决于真空灭弧室…  相似文献   

13.
王沛 《农村电工》2006,14(7):27-27
1选用熔断器的一般原则1.1熔断器的保护特性与所保护对象的过载能力应相匹配,使保护对象在全范围内能可靠保护。1.2应防止越级熔断,以免扩大事故的停电范围。各级熔断器之间应协调配合,当发生故障时,下级熔断器应先熔断。而在下级熔断器熔断后,上级熔断器能自动复原。1.3在短路  相似文献   

14.
1 问题的提出据资料统计 ,断路器不正常动作的原因有 72 %是因控制回路不良引起的 ,可见控制回路的重要性。我局投运的朝阳、青山等 8座无人值班 35k V综合自动化变电所 ,在验收过程中 ,发现控制回路存在缺陷 ,主要为 :(1 ) 手合、遥合断路器时 ,合闸继电器接点、线圈经常烧毁。(2 )  SF6 断路器在传动时 ,发现 SF6 气压低不闭锁分、合闸。(3) 对于弹簧储能机构 ,弹簧未储能时 ,不闭锁分闸回路。2 问题分析(1 ) 手合、遥合断路器时 ,合闸继电器接点、线圈经常烧毁。现以青山变 35k V断路器控制回路为例 :1目前该变电所 35k V断路器…  相似文献   

15.
正1故障情况1.1现场运行方式某智能变电站的2台主变压器(本文简称主变)现场运行方式如下:1号主变运行于110 k V东母,2号主变运行于110k V西母;351断路器在分位,352和350断路器在合位,2号主变带35 k V全部负荷;101和100断路器在合位,102断路器在分位,1号主变带10 k V全部负荷。变电  相似文献   

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正近几年来,德庆电网各变电站频繁发生10 k V电压互感器高压保险管烧断故障,给设备运行维护带来了极大的困扰,一般情况下发生这类故障的设备原因主要有以下几种。1电压互感器高压熔断器频繁熔断的问题分析当10 k V的出线受到直击雷或感应雷、变电站的地网接地电阻偏高时,雷电流不能及时有效地引入大地,这时就会发生10 k V电压互感器高压保险管烧断的现象,于是组织试验人员对德庆电网的12座变电站进行了测试,测  相似文献   

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随着我国农村经济及乡镇工业的迅速发展 ,对电网结构及供电水平已提出了更高要求。在农村推广小型化变电所是进一步提高自动化水平及可靠性 ,使小型化变电所发展为无人值守 ,是电网现代化的要求。1 小型化变电所运行中存在问题目前 ,小型化变电所建成投运 ,实现了无人值守 ,并发挥了其应有效益。但运行中发现有诸多问题不尽完善 ,需进一步改进。(1)  35 k V侧主变保护 :135 k V侧多采用多油断路器作为主变保护 ,设备技术参数低、事故多、检修周期短、保护复杂。2 35 k V采用单一熔断器保护 ,无法实施对变压器操作 ,影响整个系统的供电可…  相似文献   

18.
35 k V华昌变电所是常规变电所 ,有 35 k V进线一条 ,35 k V母线为单母线 ,主变 2× 6 30 0 k VA,最大负荷5 6 0 0 k W,最小负荷 2 0 0 0 k W,10 k V母线为单母线 ,10 k V出线 8条 ,其中一条南华线同 110 k V峡口变电所联络。原设备中 ,35 k V断路器为 DW16 - 35型 ,10 k V开关柜为 GG- 1A型 (就地控制、保护、计量、测量 ) ,主控制室中有电容储能直流系统 ,所用屏、计量屏、中信继、中信控、主变继、主变控 ,35 k V线路继、线路控九块屏。1 改造技术方案用综合自动化装置及前置机部分共三块屏 ,改造原中信、主变、35 k V线路、10 …  相似文献   

19.
<正>1事故经过2015年3月19日12时21分,某县35kV赵村变电站1号主变压器(本文简称主变)高、低压两侧断路器跳闸。综自后台报差动电流越限、重瓦斯动作、低后备电流保护动作信号。该站运行方式为:35kV双电源进线,35kV双主变,35kV与10kV均为单母分段线,10kV出线共12条。因经济运行需要,故障前为1号主变单主变运行,  相似文献   

20.
调容式自动跟踪消弧线圈补偿技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 一般消弧线圈补偿技术的缺点按照部颁 DL / T62 0 - 1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的规定 ,3~ 66k V系统的单相接地故障电容电流超过 10 A时 ,中性点应采用消弧线圈接地方式。中原油田有 7座 110 k V变电所 ,主变 35 k V中性点的消弧线圈容量皆为 5 5 0 k VA,补偿电流在 12~ 2 4 A之间 ,并且只有 5档手动调整档位。因此不可避免地存在以下缺点 :(1) 手动现场调整。消弧线圈必须退出运行才能调节分接头 ,因其调节不便 ,在实际运行中就不能保证根据电网电容电流的变化及时进行调节。(2 ) 人为估算电容电流值。由于没…  相似文献   

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