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相似文献
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1.
正1故障现象2017年10月3日4时18分,某35 kV变电站1号主变压器比率差动保护动作,1号主变压器两侧301,901断路器跳闸,全站负荷由该站2号主变压器承担。2故障前运行方式该变电站是一座35 kV户外式变电站,共有主变压器2台,1号主变压器容量4 000 kVA,2号主变压器容量6 300 kVA,10 kV电容器991容量630 kvar。35  相似文献   

2.
梁乐 《农村电工》2023,(5):57-57
1事情经过35 kV某变电站现有2台主变压器,1号主变压器容量为5 MVA,2号主变压器容量为10 MVA。2022年12月25日,运维人员在开展变电站常规巡视时,发现该变电站2号主变压器下方有油迹,检查发现为有载调压开关上盖渗油,第一时间在变电运维检修中心群里上报。得知缺陷后,运检部通知检修负责人到现场核实情况。初步判断为2号主变压器有载调压开关上盖垫片老化,加上近期气温骤降热胀冷缩作用,导致上盖上方有轻微渗油,并不影响正常运行,因此定性为一般缺陷。考虑当时处于迎峰度冬期,大量居民返乡,用电需求量大,而1号主变压器容量仅为5 MVA,难以实现转移负荷,检修负责人汇报运检部并要求运维人员加强该变电站巡视。  相似文献   

3.
<正>某年7月中旬,某变电站连续发生两起35 kV全封闭式电流互感器烧损事故,2台35 kV真空断路器报废,辖区部分用户停电。1事故前运行方式该变电站为末端变电站,由一条110 kV进线与主网相连,2台主变压器均为三绕组变压器,1号主变压器处运行状态,带本站4条35 kV出线及6条10 kV出线,35 kV出线总负荷24 000 kW,10 kV出线总负荷7 000 kW;2号主变压器处检修状态,全站各一、二次设备运行正常。  相似文献   

4.
某日,一座110 kV变电站一条110 kV进线发生单相接地故障,线路主保护拒动,变压器高后备保护动作导致全站失电。故障发生前此变电站运行方式为#1变压器带全站负荷,#2变压器处于冷备用状态,#1变压器中性点有直  相似文献   

5.
郑永镪 《农村电工》2013,(12):35-36
目前110kV终端变电站高压侧多数采用内桥接线方式。为了建设的经济性,内桥接线变电站高压侧桥断路器间隔一般配置一侧差动电流互感器,致使主变压器(本文简称主变)差动保护存在保护死区的问题,甚至影响全站供电可靠性,成为电网运行的安全隐患。  相似文献   

6.
正1事故经过2018年4月9日6时,某县调控中心配合上级丙变电站检修停电,对35 kV大平2线及东张孟T接线所带2座35 kV变电站进行停电倒负荷。甲变电站停电倒电恢复供电后,全站电网负荷运行正常;乙变电站停电倒电恢复供电负荷后,供电区域内大量出现电动机反转甚至烧毁的现象。经查,35 kV乙变电站有报文"2号主变压器低后备保护闭锁";分路  相似文献   

7.
变压器空载合闸和应涌流的防范措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘元秋 《农村电气化》2007,(12):31-31,33
2007年6月,宁阳县供电公司110kV变电站#1主变压器检修工作完毕,在#1主变压器空载合闸过程中发生#2主变压器比率差动保护动作,#2主变压器三侧断路器掉闸。当时运行方式为:110kV#2主变压器带全站负荷,  相似文献   

8.
<正>1变电站现状国网安徽望江县供电公司35kV鸦滩变电站有主变压器2台,均为SZ11-10000/35型,其中1号主变压器为2010年产品;2号主变压器为2012年产品。2台主变压器运行方式为并列运行。2故障现象2016年7月24日,望江县高温预警信号由黄色提升到橙色,部分地区最高气温超过37℃,各变电站负荷持续攀升,鸦滩变电站最大负荷直逼11MW。(1)7月25日傍晚,县调控中心报鸦滩变电站1号主变压器温度73.6℃,2号主变压器温度55.4℃。21时49分,检修人员到达现场,检查发现1号主变压器负  相似文献   

9.
1 事故经过某年4月18日,某220 kV变电站1号主变压器进行设备检修,其220 kV侧201断路器间隔设备也同时进行维护及试验,其中对1号主变压器220 kV侧201断路器电流互感器做了绝缘、介质损耗及油色谱试验.试验结束后,试验人员只对201断路器电流互感器V相和W相的来屏恢复了接地,而忘记了恢复U相电流互感器的末屏接地.检修结束后,1号主变压器在201断路器U相电流互感器末屏未接地的情况下恢复了送电.设备运行至10月18日,1号主变压器突然发生差动保护动作三侧断路器跳闸事故,致使全站停电(该变电站只有一台主变压器).  相似文献   

10.
<正>1故障现象2013年7月11日博兴县供电公司110 kV村魏变电站#1主变(变压器容量63 MVA,接线组别;Yd11)比率差动保护动作,导致全站失电。该110 kV变电站于2013年3月投运。主接线示意图如图1。当时的运行方式是110 kV锦魏线113开关通过110 kV母联100开关带#1、#2主变运行。事故发生前的运行数据如下。#1主变:保护采样值(以A相为例,下同)IA1=0.5Ie,IA2=0.25Ie,IA3=0.25Ie,Ida=0.13Ie,Ira=0.5Ie。相位关系:·I 0°,I 240°,I 120°;图1村魏变电站电气主接线示意图  相似文献   

11.
张彦伟 《农村电工》2012,20(10):29-30
1案例一1.1基本情况某县电业公司一35kV变电站1号主变压器,容量为6300kVA。主变压器保护采用PSU-2000系列微机保护装置,于2001年1月投入运行,投运以来运行正常。1.2故障现象自2007年1月起,该主变压器差动保护多次动作,造成主变压器双侧断路器跳闸,全站停电。跳闸情况统计如下:①2007年1月25日跳闸,检查保护事件为主变压器差动保护动作,其他保护未动作,检查一次  相似文献   

12.
彭嵩 《农村电气化》2000,(11):38-39
我们都知道 ,要验证主变压器差动保护二次回路接线的正确性 ,就必须在该变压器带负荷运行的情况下进行负荷六角图的测量 ,而新建投运的变电所 ,用户负荷往往是跟不上的 ,但无功补偿电容是随主变压器投运而投运的 ,这就为我们提供了测量主变负荷六角图的必要条件。1 电容无功负荷特性我们知道 ,电容是纯无功负荷 ,其端电压与电容电流的极性关系可以用图 1、图 2表示 ,由图 1、图 2可知 ,电流超前电压 90度角 ,其前提是电流由母线流向电容为正向时。2 实例说明下面以我局一个变电所为例进行说明。(1) 系统接线及参数。SB=40 MVA  SC=36…  相似文献   

13.
<正>1故障经过及运行方式2012年7月18日0时56分左右,某110 k V变电站2号站用变压器(以下简称站用变)突然失压,启动事故照明。值班员检查负荷潮流发现110 k V南母和2号主变压器失压,2号主变压器电源进线4电流为零。1号主变压器及110 k V北母各出线均运行正常。故障前该变电站运行方式如图1所示。进线1对端与某电厂相连;进线2对端与某个220 k V变电站的出线相连;进线3为充电运行线路,对端与220 k V变电站的110 k V出线  相似文献   

14.
1北京未来城220 kV变电站的基本情况1.1变压器规模未来城220 kV变电站为北京市规划的重要枢纽变电站,本站为220/110/10 kV三级电压半地下变电站。终期安装3台容量为180 MVA的主变压器,本期安装2台容量为180 MVA的主变压器(#2、#3)。1.2 220 kV规模220 kV侧为双母线接线。终期:进出线7回。本期:进出线4回,至孙河2回、西马(高丽营)2回、预留3回。  相似文献   

15.
<正>1事故前变电站运行方式某110 kV变电站为双主变压器(本文简称主变)单母线分段运行方式,1号、2号主变高、中、低压三侧正常运行,35 kV 1号、2号母线正常运行,10 kV 1号、2号母线正常运行,新增线路保护151断路器间隔正在施工,当时天气情况晴天。2事故经过2012年5月15日9时20分,110 kV变电站2号  相似文献   

16.
<正>1事故概况某变电站110 kV电压等级主接线方式为单母线分段,35 kV电压等级主接线方式为双母线接线,10 kV电压等级主接线方式为单母线分段。事故前变电站正处于全站保护装置和安全自动装置改造中,同时当天工作更换110 kV 1号主变压器35 kV侧3011引流线。事故前的运行方式为:110 kVⅠ,Ⅱ段母线运行,2号主变压器运行;1号主变压器处检修,2号主变压器  相似文献   

17.
目前110 kV终端变电站高压侧多数采用内桥接线方式。为了建设经济性,内桥接线变电站高压侧桥断路器间隔一般配置一侧差动电流互感器,致使主变差动保护存在保护死区的问题,甚至影响全站供电可靠性,成为电网运行的安全隐患。本文主要针对桥断路器配置一侧差动电流互感器方式下的死区问题进行了分析,借鉴母线保护电压闭锁、死区保护功能原理,提出了内桥接线变电站主变差动保护死区问题的改进方案,以供探讨。  相似文献   

18.
<正>1事故经过2008年4月19日,某县供电公司下属的进封变电站值班人员在进行断路器解备操作时,误合进冼2号南隔离开关,造成南母三相短路,致使该变电站全站失压11 min。当日,根据工作安排,进封变电站南母预试。上午7时13分,根据调度命令,变电站南母负荷倒至北母运行,南母及1号主变压器停运解备作安全措施。7时45分合上南母线接地开关,操作结束。  相似文献   

19.
正目前110 kV终端变电站高压侧多数采用内桥接线方式。为了建设经济性,内桥接线变电站高压侧桥断路器间隔一般配置一侧差动电流互感器,致使主变差动保护存在保护死区的问题,甚至影响全站供电可靠性,成为电网运行的安全隐患。本文主要针对桥断路器配置一侧差动电流互感器方式下的死区问题进行了分析,借鉴母线保护电压闭锁、死区保护功能原理,提出了内桥接线变电站主变差动保护死区问题的改进方案,以供探讨。  相似文献   

20.
某110kV变电站一次主接线采用内桥式接线,变电站安装有两台50MVA变压器,其主接线简化示意见图1,主变差动保护和后备保护采用分开配置,主保护(差动保护)和后备保护分别为CST31A型和CST230B型微机保护。  相似文献   

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