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1.
张锋 《油气储运》1998,17(9):40-41
钢质储罐罐体施工完毕后,要进行基础沉降观测,待基础沉降稳定后,再进行工艺配管的安装。尽管如此,储罐在使用过程中,基础仍有可能继续下沉,而且还会因为温度变化及地震等因素发生变形,基础变形易拉坏储罐嘴子,因此,要求储罐与管道之间采用柔性连接,通常采用金属软管连接。  相似文献   
2.
黄金印 《油气储运》1997,16(5):42-46
与液上喷射泡沫灭火系统的相比,液下喷射泡沫灭火系统具有安全可靠,灭火速度快,省投资等优点,但却存在单阀易渗漏问题。针对这一问题,提出了通过在单向阀和控制阀之间增设爆破片,或在灭火系统泡沫喷口处设置泡沫带以及改善单向阀密封性能等解决办法。  相似文献   
3.
论立式金属罐参照高度变化的随机性   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘焕桥 《油气储运》1997,16(8):26-29
当前,对动作中立式储罐的参照高度认为是固定值的看法,是不切剑实际的。在立式罐结构分析中,认为参照高度实际产生随机变化有其必须性,并通过国内外立式罐参照高度的实测数据和资料予以证实。确认立式罐参照高度在立式罐容量标定和计量过程中实际存在着0变化的随机性,而且会对立式罐容量的标定和计量的准确度产生明显的影响,在大多数情况下已超过允许误差范围。  相似文献   
4.
王乃和 《油气储运》1996,15(11):38-39
一、前 言 沧临输油管道沧州首站的8号罐为2×10~4m~3浮顶罐,1994年因浮顶单盘严重变形和浮船浮力不足进行了改造。浮顶改造部分的主要内容有:更新全部单盘;在原2m宽的浮舱上再对接上1m宽的新浮舱,以提高浮顶的抗沉性能和抗挠翘性能;将原φ219×8的导向管和量油管更新为φ325×10的钢管。工期90天。  相似文献   
5.
李宏 《油气储运》1996,15(3):40-41
10000m~3浮顶罐改造工程共需加热盘管(φ108mm×5mm无缝管)216m,环型角钢986m,外加工的加工费用比较昂贵。若利用边角余料自制胎具,则可节省许多费用,经济效益明显。  相似文献   
6.
张厚亮 《油气储运》1996,15(4):30-31
原油罐一般运行五年就要进行维修或容积标定,在进行这项工作时,罐底油必须排出。由于没有专设的抽油口.抽油作业只能从油罐脱水口进行。另外.泵进口也往往被罐底的泥沙堵住,导致大量罐底油不能抽出。  相似文献   
7.
浮顶罐刮蜡机构损坏的力学分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
从力学角度分析了浮顶罐刮蜡机构压筑大量断裂的原因:未按设计图安装压簧,导致其实际挠度超过设计挠度的88%,使压簧根部的最大弯矩处正应力超出了许用应力值,应力集中使压簧折角处两边产生微裂纹;罐壁焊缝及施工中遗留的凸出焊点和残留物对刮蜡板产生卡阻和冲击荷载,压簧经长时间运行后发生疲劳断裂。针对上述原因,提出了具体维修方案。  相似文献   
8.
唐桂华 《油气储运》2001,20(5):52-53
介绍了承压球罐容积的检定和修正方法,认为球罐容积的变化与其工作压力和大气温度有关,在计算容积时,需要进行压力和温度的修正,在测量几何尺寸时,应将气温作为温度修正时的基准温度,如果一年中球罐的工作压力变化幅度不大,则可取平均工作压力来计算容积的增大值,在编制球罐容积表时,可将压力和温度的影响作统一考虑。  相似文献   
9.
400m^3轻烃球形储罐的球壳板较薄且刚性小,经长时间的运输与多次装卸后其曲率减小,易造成组装后的焊缝角变形。通过对组装后的角变形实测得出,大部分焊缝角变形在0-5mm之间,个别地方为6.5mm,且多为向外部凸起的变形,如不严格控制,有可能超出标准允许值,针对以上不足,可利用人中斜楔的外力作用,增设防变形弧板,合理安排焊接顺序有以及正确选取焊接技术参数等方法,将角变形控制在标准允许范围内。  相似文献   
10.
谈宗伟  肖尉 《油气储运》1996,15(3):9-10
1994年7月23日.长庆输油公司惠安堡泵站的3号10000m~3拱顶储罐在清罐后进行蒸罐作业时.突遭雷雨、狂风袭击.罐顶温降巨大(蒸罐的蒸气温度为130C,考虑散热损失.罐顶的温度至少有90C”,雷雨时的气温只有5C,温差为85C),迫使罐顶瞬时收缩而导致西北方向的罐顶下陷,下陷量最大为2.5m,最小为0.3m,平均下陷量为2m。由于受收缩应力影响,整个罐底的4/5被拉起悬空,其平均高度达到10mm.造成罐前阀室损坏.罐前阀及汇管翘起.整个油罐失去原设计强度和稳定性.已不具备储油能力。  相似文献   
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