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相似文献
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1.
正1事件经过2016年8月6日,某公司运维人员在巡视某35 k V变电站2号主变压器时发现主变压器有滴油的情况,立即汇报调控中心及运维检修部相关领导。运维检修人员到达变电站对2号主变压器进行外观检察发现,变压器油从变压器有载调压分接开关油枕滴下,并且该油枕油标显示是满格,已经超过正常运行  相似文献   

2.
<正>1漏油变压器情况简介2018年6月27日,35 kV杨庄变电站1号变压器重瓦斯动作跳闸。杨庄变电站1号变压器于2018年1月30日,按照常规检修要求,通过招标到变压器公司进行整体大修,更换气体继电器及温度计,加装防雨罩,未更换本体油枕胶囊。大修后试验合格,并网运行。2事故经过6月26日21时,公司调度通知运维人员杨庄变电站1号主变压器重瓦斯动作。运维检修人员到现场发  相似文献   

3.
杨体 《农村电气化》2000,(10):31-31
电力变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关 ,它只能在变压器停止运行 ,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数 ,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的。因此 ,分接开关的触点设计容量较小 ,也不需要采取灭弧措施 ,且开关操作也只限于手动就地操作。但是由于变压器缺油 ,开关质量差、维护不同、使用不慎、调档不到位等情况发生 ,将会使整台变压器烧坏。在我们所检修的电力变压器中。因无载分接开关故障导致电力变压器损坏的约占 2 5%。1 故障原因( 1 ) 变压器渗油 (导电杆螺帽不紧、箱盖 ,油标密封垫 ,放油阀 ,焊缝等处 )使…  相似文献   

4.
变电站运行中的主变压器常见一般故障有接头过热、套管闪络(放电)、法兰渗(漏)油等。如果这些看似小故障得不到及时处理,很可能导致事故扩大,造成大范围停电。故障查找:前些年滦县供电公司农网升级工程中,其中一台增容后的主变压器出现了有载调压开关配套油枕的呼吸器处溢油故障。经过现场初步检查,发现开关油枕油位显示已满,从而导致变压器油经呼吸器外溢。随即与厂家沟通,并利用上级停电机会对有载调压开关进行了详细检查。经检  相似文献   

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正2019年12月31日10时许,国网安徽望江县供电公司运维人员在某变电站进行主变压器渗油情况巡视检查,发现正在运行的该主变压器本体气体继电器玻璃观察窗油位一半。监控装置已发出本体轻瓦斯告警信号,该主变压器被要求立即停止运行。1基本情况(1)主变压器型号:SZ11-10000/35,2010年12月生产。  相似文献   

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<正>1事件经过某县供电公司大兴66 kV变电站配置两台主变压器,1号容量为3.15 MVA,2号容量为10 MVA。这个供电区的水泥厂停产时,该变电站由1号主变压器送出全站负荷,水泥厂开工时由2号主变压器送出全站负荷。保护配置情况,2号主变压器间隔由微机型差动、非电量以及高低后备电流保护组成,配出线间隔电流  相似文献   

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<正>1故障现象及维修2016年8月21日,我公司运维检修部按照年度油务监督计划,对所辖变电站的主变压器进行油样采集和送检工作。工作中,发现35 k V药厂变电站1号主变压器油色谱分析结果异常,乙炔含量为24.65μL/L,已显著大于5μL/L的注意值。运维检修部立即调取了2015年度该主变压器油色谱分析结果进行对比,结果  相似文献   

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正1事故介绍2018年3月3日凌晨,雷雨,35 kV某变电站2号主变压器跳闸。检修人员通过对现场初步检查及调出变电站监控后台开关设备动作的数据信息,了解到2号主变压器高压302、低压02断路器跳闸时间为3月3日0时8分58秒,后台SOE报告发出的信号内容为"2号主变压器保护调压重瓦斯动作",且此信号在2 h内以  相似文献   

9.
正本文就某变电站高压熔断器发热的问题进行了详细描述,并进行了现场实际考察、详细计算,提出了解决方案。操作人员按照解决方案执行后,此高压熔断器发热的问题得到了彻底解决,为厂区生产提供了安全可靠的动力保障。1问题分析1.1故障现象某厂厂用变电站有3台变压器,其中1号变压器和2号变压器的容量均为2 000 k VA,3号变压器容量为1 250 k VA。近期变电站巡视人员在巡视的过程中发现1号变压器、2号变压器高压熔断器的温度均在30℃左右,而3号变压器的高压熔断器在70—90℃,  相似文献   

10.
1变电站缺陷事件概况6月20日,110kV某变电站1号主变压器(简称主变)后台显示本体油位异常告警信号,检修人员出发前查到该主变本体油枕信息。型号:BG900-3150;出厂日期:2007年8月;投运日期:2008年4月21日。  相似文献   

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<正>1故障的发现2012年7月21日20时50分,变电运维人员在220 k V某变电站内夜间设备巡视期间,远距离发现35 k V 1号电容器设备区内有亮光,进一步检查发现该处有弧光放电现象,运维人员立即汇报当值值班调度员,拉开1号电容器314断路器,放电拉弧现象立即消失,晚上通过近距离观察并没有发现故障点。第二天早上再次进行特殊巡视检查发现314-3隔离开关闸口颜色有异常变化,怀疑是放电造成,运维人员及时将检查后的情况汇报地调当值值班调度员,然后运维人员做好检修安全措施后,等待检修技术人员做进一步确认处理。2故障隔离断路器的接线方式  相似文献   

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1 电压无功管理现状 河北省霸州电网中运行有35 kV变电站13座,35kV变压器27台,容量241 600 kV·A,全部为有载调压变压器.变电站共安装无功补偿容量41 700 kvar,占主变压器容量的17.25%,符合<国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则>中不低于主变压器容量15%的要求.  相似文献   

13.
胡东元 《农村电工》2020,28(1):45-45
1变电站主变压器跳闸情况2018年12月11日0时27分49秒,某变电站1号主变压器(本文简称主变)差动保护动作,引起1号主变跳闸,导致该变电站10 kVⅠ,Ⅱ段母线全停,火灾报警系统启动。2018年12月11日3时22分,经运维检修人员现场检查10 kVⅠ,Ⅱ段母线无异常后,恢复10kVⅠ,Ⅱ段母线送电(2号主变带供)。  相似文献   

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正1配电变压器分接开关配电变压器分接开关分为无载调压和有载调压2种,前者只能在变压器与电网电源断开后调整分接开关挡位,而后者还可以在变压器运行过程中调整分接开关挡位。如果没有特殊要求,一般配电变压器都采用无载调压分接开关,调节挡位为±5%,容量稍微大一些的挡位可以是±2×2.5%。调整分接开关挡位,可  相似文献   

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正1故障情况2020年6月13日,某变电站110 kV变压器有载调压分接开关在调挡时出现异常:现场主变挡位在4挡,而iES700系统与测控装置控制器显示在3挡。2故障分析检修人员在调挡过程中发现,当主变现场挡位从4挡调至5挡时,iES700系统和测控装置控制器的显示挡位为2挡。为进一步定位故障点,检修人员对测控装置控制器的挡位输入量进行测试,发现挡位输入量与控制器显示挡位一致,但与现场指示挡位不一致。  相似文献   

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正2019年12月31日上午10许,国网安徽望江县供电公司运维人员在某变电站进行主变压器(简称主变)渗油情况巡视检查,发现正在运行的该主变本体气体继电器玻璃观察窗油位一半。监控装置已发出本体轻瓦斯告警信号,该主变被要求立即停止运行。1基本情况主变型号:SZ11-10000/35,2010年12月生产;该主变本体气体继电器于10月17日更换送检,蝶阀处  相似文献   

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陕西省岐山县供电分公司麦禾营变电站于2010年10月19日新投运了一台型号为SZ10-M-10000/35,有载分接开关是SYJZZ-35/400-7型的有载调压变压器。在新设备运行的2个月中,共发生了2次主变压器有载开关轻瓦斯报警、信号不能复归的故障。  相似文献   

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1变电站简介金宝66 kV变电站于2010年城网改造时原址扩建,电源由山双220 kV变电站馈出的66 kV城金线对该变电站供电。为66 kV/10 kV两级电压地区性重要的负荷变电站。66 kV一条电源进线,馈出线,单母线接线方式,10 kV为单母线分段接线,现有主变2台5 MVA并列运行的有载调压变压器。  相似文献   

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1跳闸情况永丰县某35 kV变电站,调度监控人员反映变电站#2主变低压侧9023刀闸位置时合时分,经常报警。事故当日15:10,变电运维班人员到该变电站巡视检查,发现刀闸辅助接点锈蚀严重,需要更换。准备将#2变退出运行转检修,进行刀闸辅助接点更换工作。15:17,取得调度员同意后,后台远方断开#2主变10 kV侧902开关,保护装置报文控制回路断线,  相似文献   

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刘亚东  纪飞 《农村电工》2012,20(10):43-43
辽宁省昌图供电分公司泉头变电站原有变压器10MVA,安装充油手动操作无功补偿电容器1Mvar,电容器已运行20年,老化严重。因该公司没有专用试验仪器,不能对运行中的电容器做周期性预防试验从而及时发现设备隐患,加上巡视、检修人员对电容器的维护检查不到位,设备缺  相似文献   

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